2019年1至7月份,燕山石化乙烯装置损失率为0.106%,5月份、6月份、7月份装置损失率为0.07%,创同期历史*好水平,单月指标超过行业*。图为装置长周期运营小组成员正在现场比对关键设备运营参数。 据报,2018年,燕山石化乙烯装置损失率为0.15%,略高于中国石化乙烯企业0.14%的平均水平,距系统内第一0.08%的先进设备标准有一定差距。
自今年对标追标工作积极开展以来,燕山石化烯烃部自加压力、浅挖潜力,将装置损失率作为一项重点指标,去找差距,以定措施,捉排查,全力追标,勇争第一、勇抬红旗、勇创*。 优化操作者大位运营。
针对降解原料影响裂解炉运营周期的问题,烯烃部融合炼油仅有流程优化,精准掌控关键指数,同时强化对降解原料中水、硫等杂质的监控,保证原料品质可信。 细致管理叛损耗。烯烃部对装置内所有循环水换热器展开排查,创建抱病设备台账,并制订近期和远期措施;对法兰、填料、阀门压盖等重点部位展开气密,找到外泄点后及时避免;对现场取样器展开优化,增加采样过程中的物料损失。
技术研制成功胆提高。烯烃部对裂解气压缩机油气分离器展开优化调整,构建旁通阀完全重开,大幅增加了油箱润滑油的裂解气夹带量,自5月10日改建已完成以来,每月增加裂解气损失100吨,装置损失率增加0.05%。
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