4月16日,经过倒数三天时间紧绷施工、调试、加装和调整,湛江石化炼油分部输油车间一个容积在1万立方的大型储80014号罐罐覆以氮封调节阀经改建后顺利投用。设备员吴金水精心改建的罐顶氮封调节阀投用后超过预期的效果,罐顶的氮气压力掌控稳定,很好地避免了氮气泄漏,杜绝了因调节掌控动荡而浪费氮气现象。 4月份以来,炼油分部积极开展了全员隐患排查活动。
4月10日,设备员吴金水例会对罐区设备展开通判,当他回到重整罐区80014号罐边时,隐约听见咝、咝冒气的声音,循着出现异常声音,吴金水一路查出罐顶,循声去找隐患!经他检查,找到原本是罐顶的氮封调节阀正在往外外泄氮气。 80014号罐是氮封罐,罐顶的内氮封压力触范围较小,调节阀在适合的压力时自动开阀引进氮气,如果罐内氮气压力低于0.8KPa时,调节阀不会自动重开氮气阀门。吴金水经仔细观察,找到该罐氮风调节阀已怕,无法感应器罐内氮封压力,调节阀门正处于宽进状态造成氮气泄漏。
吴金水立刻联系仪表修理该调节阀,但是,他和仪表维修工多次处置该阀都无法修缮,*惜仪表师傅证实该阀门完全出厂。 罐顶氮气调节阀的顽疾后遗症着吴金水,为解决问题罐顶氮封调节阀氮气外泄问题,他锲而不舍,多次爬上罐顶,蹲点谋求解决问题调节阀氮气泄漏方法。经他仔细观察,80014号罐顶氮气调节阀是自力调节阀,调节阀感应器压力是内取压。逃跑这个特性,吴金水查询对比了大量的有关资料,他想到一个解决方案,那就是把罐顶调节阀替换成外取压式,在罐顶氮封压力表处引一条DN8不锈钢细小的管线到调节阀,使调节阀感应器到罐内氮气的封力,让阀门自动控好罐内氮气压力。
吴金水把调节阀改建方案与仪表、设备协商,大家指出此方案安全性不切实际。 说干就干,罐顶调节阀改建方案获得证实后,吴金水立刻就动起来。
首要任务是要解决问题调节阀材料问题,由于订货时间过于宽,他想方设法到兄弟车间去找了一台型号给定调节阀和相连管线,随后马不停蹄联系仪表、施工单位展开施工改建,罐顶氮气阀的顽症再一给医治了。
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